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廣東電爐爆炸 3死14傷!警示

2022-02-26由 冶金之家 發表于 歷史

廣東電爐爆炸 3死14傷!警示

三、初步分析

廣東電爐爆炸 3死14傷!警示

排多項其他維保作業,導致多人受傷。

2 月 18 日 10 時 23 分許,廣東省惠州市****鑄造廠熔鍊車間 2 號電弧爐發生爆炸,造成 3 人死亡、2 人重傷、12 人輕傷。現將事故初步情況報告如下。

一、企業基本情況

*****鑄造廠成立於 2003 年,註冊資本 1。2 億元,為個人獨資企業。該企業為短流程鋼鐵企業,擁有 50 噸電弧爐 2 座,50 噸精煉爐 1 座,粗鋼產能 95 萬噸/年,主要工藝是利用電弧爐熔化廢舊鋼鐵,精煉爐最佳化成分後連鑄鋼坯,再進行後續軋製。產品主要為熱軋鋼筋。該公司 2022年 1 月 7 日至 2 月 12 日處於春節停產狀態,2 月 13 日恢復生產,至 2 月 18 日發生事故。

二、事故發生經過

2 月 18 日早 9 時 08 分,工人發現爐內 2#氧槍有漏水現象,繼續生產,於 10 時 01 分出鋼後,違規留存 30 噸鋼水開始處理氧槍漏水。當班排程組織維修工進行氧槍更換作業,同時組織多人進行裝置維護保養,現場共計約 20 人。新氧槍插入爐內焊牢後,發現氧槍後端冷卻水管介面與軟管快速接頭不配套,領取新的快速接頭軟管進行安裝後(用時約 15 分鐘),氧槍通入冷卻水,電弧爐發生爆炸。

三、初步原因分析2

企業在爐內留存 30 噸鋼水的情況下,進行更換氧槍作業。在更換軟管的 15 分鐘內,氧槍內未通冷卻水,造成氧槍頭部在沒有冷卻水保護的情況下直接暴露在高溫環境(1500℃左右)中,因氧槍頭部(紫銅)與槍身(耐熱鋼)材質不同,膨脹係數存在差異,導致氧槍頭部與槍身焊接處開裂。更換軟管通入冷卻水後,水壓加劇焊縫開裂,致氧槍頭部脫離槍身,大量冷卻水湧入爐內,與高溫熔融液體接觸,發生爆炸。事故詳細原因還在調查中。

四、暴露出的問題

一是重生產、輕安全。現場勘查發現,電爐水冷件監測系統曾多次報警,因報警會引發電極高壓跳閘保護、影響生產效率,企業手動解除聯鎖保護,冒險生產;在明知氧槍已經漏水的情況下,仍然繼續生產。

二是現場處臵不當。發現電爐水冷監測系統報警後,未採取有效措施及時排險;在電爐內仍有約 30 噸鋼水的情況下進行氧槍更換作業;氧槍屬電爐危險元件,更換前未對零件各部的匹配情況進行確認,發現氧槍後端冷卻水管介面與軟管快速接頭不配套後,也未將氧槍及時退出電爐。

三是安全管理能力薄弱。企業安全技術主要負責人在多家鋼鐵企業兼職,不能專職履行該企業的安全生產管理責任;爐前主控室內懸掛的電爐漏水事故現場處臵方案照搬照抄,且崗位應急處臵卡中未辨識出漏水爆炸風險,缺少相應的處臵預案;明知更換氧槍為危險作業,仍在該區域交叉安排多項其他維保作業,導致多人受傷。

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