首頁歷史 > 正文

治具迴圈軌道分析——皮帶線治具迴圈問題分析及改善

2022-01-24由 螢火機械 發表于 歷史

皮帶線治具迴圈定位分析

如下皮帶線治具迴圈,在治具迴圈過程中出現以下問題:

①對射光電感應到迴圈治具後定位氣缸上的定位銷插不到定位孔裡面(時常電機出現過沖,或因為感應時間和反饋時間比較長)。

②由於治具和皮帶打滑,兩個治具貼著一起過來,對射光電在感應到第一個載具後,因為兩個載具之間沒有間隙,第二個載具失效,前面一個載具在定位處工作,此時如果考慮到生產效率就必須讓皮帶轉動,拉近兩個載具之間的距離,當第一個載具依然在等待,就會出現後面所有載具堆疊在一起,如果後面因為所有載具貼在一起過來那麼這臺機器就不能生產。

治具迴圈軌道分析——皮帶線治具迴圈問題分析及改善

經過上述問題,明白在皮帶線上先感應到載具,在對載具進行定位時間上是來不及的,必須先對載具進行阻擋,再檢測。同時還必須考慮兩個載具堆疊在一起的情況,則必須要有分料機構,防止載具堆疊在一起無法識別分料。分析後做成如下改善。

治具迴圈軌道分析——皮帶線治具迴圈問題分析及改善

皮帶改善成左右兩條,中空設計用於放置阻擋氣缸,在工站1和工站2處分別設立兩個阻擋氣缸和一組對射光電。

動作邏輯如下:

工站1右側阻擋氣缸初始狀態為頂升,左側阻擋氣缸初始狀態為壓縮。

工站2右側阻擋氣缸初始狀態為頂升,左側阻擋氣缸初始狀態為壓縮。

當工站1對射光電感應到載具時,左側阻擋氣缸伸出,同時PLC判斷右側對射光電有沒有載具,

若沒有載具,工站1右側阻擋氣缸壓縮,治具流入工站2,工站1阻擋氣缸復位,回到初始狀態

若有載具,則等待工站2中對射光電無感應時在進行放出載具,同時前端只能再放置一個載具,若載具設計不當如上圖載具中間沒有缺口,就很容易造成而二次堆料出現裝置停機,

當工站2中對射光電感應到載具時,工站2左側阻擋氣缸頂升,同時載具下方的頂升氣缸托起載具脫離皮帶線上表面,待作業完成後,載具下方的頂升氣缸壓縮,載具2放出載具,同時回到初始狀態。

皮帶線載具接駁問題分析及改善

如下皮帶線在載具出皮帶時,如果載具後面有載具,載具推載具這樣設計完全沒問題,但是當最後一個載具需要清料時,最後一個載具總是不能完全運動至右方,導致推載具卡住軌道口。

治具迴圈軌道分析——皮帶線治具迴圈問題分析及改善

如上圖一般我們要把這個載具完全推至右方,一般我們需要XY兩個方向的組合氣缸,但是當時我考慮出來一個新機構,就是一個氣缸沿著推動路徑方向實現先Y軸運動在X軸運動。如下圖所示:

治具迴圈軌道分析——皮帶線治具迴圈問題分析及改善

皮帶線載具迴流問題分析及改善

皮帶線載具迴流(上下回流方式)最主要問題集中在左側頂升上料;

皮帶線和載具平臺接駁處,

由於是皮帶線迴流,就必須考慮把兩個載具分料,載具不能貼在一起載具推載具且必須要有機械阻擋,當前面一個載具完全頂升到位,頂升機構復位後才能釋放後面一個載具(

如果沒機械阻擋,兩個載具貼在一起,那個第二個載具感應不到,第三個載具過來時就會把第二個載具擠出軌道

a。對於寬度比較小的載具如下圖所示需要一個機構把載具推到位;如下圖所示

治具迴圈軌道分析——皮帶線治具迴圈問題分析及改善

b。 對於寬度比較大的載具如下圖所示只需要做好分料阻擋機構,皮帶線延伸至頂升處頂升機構坐在迴流皮帶線的中間即可;如下圖所示:

治具迴圈軌道分析——皮帶線治具迴圈問題分析及改善

以上是在工作過程中遇見或設計過程出現的問題點,總結出來分享於大家;希望大家在以後的載具線設計過程中能夠避免出現上述問題;後期我將給大家分享倍速鏈治具迴圈的一些問題。

頂部